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集成工藝深度處理焦化廢水中試研究

分類:行業(yè)熱點 > 污水處理    發(fā)布時間:2018年1月1日 16:38    作者:來源:《冶金能源》 作者:胡紹偉等    文章來源:北極星固廢網(wǎng)

隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴格,焦化廢水的深度處理已經(jīng)成為水處理技術(shù)領(lǐng)域研究的熱點和難點。雖然高級氧化對焦化廢水中大分子有機物具有開環(huán)、斷鏈的處理效果,但是普遍存在前期投資和運行成本高、工業(yè)化應用操作復雜且不易管理、后續(xù)仍需要生化再處理等不足之處。過濾和吸附等物理工藝具有顯著的經(jīng)濟性和穩(wěn)定性,但是其焦化廢水的深度處理中試研究和工業(yè)化應用鮮有報道。本論文采用絮凝沉淀/活性炭吸附/低壓膜過濾集成工藝深度處理焦化廢水,考察各工藝段的處理效果,以期克服化學氧化技術(shù)的不足之處,并且為工業(yè)化應用奠定基礎(chǔ)。

1實驗部分

1.1試驗用水:某鋼鐵聯(lián)合企業(yè)化工廠污水處理站的焦化廢水處理能力為4800m3/d,試驗所用廢水來源于處理站的A2/O工藝穩(wěn)定運行期間的排水。

1.2分析方法:由于焦化廢水中含有一些不能被重鉻酸鉀氧化的有機物,以及能夠被重鉻酸鉀氧化的氯離子等無機物,嚴重影響消解法測定COD的結(jié)果,故選用TOC作為定量指標。TOC的分析采用德國元素公司的LiquiTOCII總有機碳分析儀。

1.3工藝路線:中試試驗裝置的處理能力為1.5m3/h,安放在現(xiàn)場二沉池出水附近。工藝路線為,A2/O生化系統(tǒng)處理后的二沉池出水經(jīng)過加藥后進入絮凝沉淀反應器,上清液進入活性炭吸附罐,出水經(jīng)過加壓后進入4級串聯(lián)的低壓膜過濾罐,最終得到深度處理后的廢水,如圖1所示。


本中試研究的參數(shù)設定范圍是基于早先的實驗室小試研究的成果,希望以此能夠為最終的工業(yè)化應用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

2結(jié)果與討論

2.1絮凝沉淀工藝:雖然試驗用水來源于現(xiàn)場生化系統(tǒng)處理后的二沉池出水,但是焦化廢水毒害性較大、水質(zhì)波動劇烈,使得污泥中的微生物分泌胞外聚合物較多、種群結(jié)構(gòu)松散,從而導致二沉池出水色度大、懸浮物多,經(jīng)常出現(xiàn)少量跑泥的現(xiàn)象。為了減輕后續(xù)吸附和過濾工藝的負荷,需要對廢水再次進行有針對性的絮凝沉淀。

研究表明焦化廢水生物處理二沉池出水所含的懸浮物以不溶性有機物和膠體為主,往往帶有一定量的同性電荷,相互排斥且難以自動聚集成大顆粒。因此試驗藥劑采用自主研制的XAC高效絮凝藥劑,屬于長鏈的高分子聚合物,其特點是在水中可形成帶電荷的長鏈多功能基團,具有壓縮膠體雙電層作用,使基團凝聚成較大顆粒絮狀礬花,并快速沉降,易于分離。絮凝劑和聚丙烯酰胺的投加量分別為270g/t和0.4g/t,在管道內(nèi)部混合絮凝后的沉淀時間為45min,處理效果如圖2所示。


試驗結(jié)果表明,XAC絮凝劑對廢水中的TOC具有明顯的去除效果,雖然進水TOC濃度波動范圍為20~40mg/L,但是沉淀后出水濃度在15~20mg/L,去除率為20%~40%。由于生化出水的pH為7.0左右,滿足XAC絮凝劑的工作要求,無需額外的增加調(diào)節(jié)pH的設施,便于工業(yè)化的應用。該藥劑對廢水的色度同樣具有良好的去除效果,穩(wěn)定在60~180倍,去除率達到50%~65%,同時水回收率控制在90%~95%。

2.2活性炭吸附工藝:活性炭吸附工藝憑借自身的投資節(jié)省、操作簡單和效果顯著等優(yōu)勢,在工業(yè)化廢水處理中具有廣泛地應用,特別是對有機物具有非選擇性的吸附作用。由于存在物料流失和吸附飽和等不足之處,試驗裝置配備了自動反洗和蒸汽再生系統(tǒng)?;趯嶒炇倚≡嚨难芯拷Y(jié)果,中試試驗采用廣東鴻生10號顆粒木質(zhì)炭,吸附停留時間為1.5h,處理結(jié)果如圖3所示。


從圖中可以得出,活性炭吸附工藝出水TOC穩(wěn)定在12~14mg/L,去除效率保持在12%~32%之間,出水色度達到50倍以下,處理效果明顯。由于從A2/O系統(tǒng)的出水到進入活性炭吸附,經(jīng)過了兩級絮凝沉淀,因此有效的降低了活性炭負荷,在此試驗期間并沒有運行反洗和蒸汽再生程序。并且由于試驗操作規(guī)范,沒有發(fā)生物料流失的現(xiàn)象。

2.3低壓膜過濾工藝:活性碳纖維是碳纖維技術(shù)和活性炭技術(shù)相結(jié)合發(fā)展起來的新技術(shù),具有過濾和吸附的雙重作用,國內(nèi)外關(guān)于采用此工藝深度處理含有機物的廢水的報道逐漸增加。文章的低壓膜元件由高活性碳纖維制成,裝填在圓柱形過濾罐中,對比傳統(tǒng)的纖維束過濾工藝提高了對較小粒徑懸浮物的處理效果,同時較大的比表面積具備一定的吸附能力。主要工藝參數(shù)為,工作壓力為0.15~0.3MPa,孔隙率為85%,過水流量為3.5~4.5m3/(h˙m2)。低壓膜工藝出水TOC及其去除率如圖4所示,


排水TOC穩(wěn)定在9~12mg/L,去除效率范圍保持在5%~30%之間。結(jié)果表明,低壓膜元件所具備的過濾和吸附雙重功效,能夠有效地降低焦化廢水中殘余的難處理的有機物。同時四組膜組件采用獨特的連接方式,正常工作時四級串聯(lián)運行,而當其中的一組反洗時,其它三級能夠正常依次串聯(lián)工作,保證處理效果。除此之外,低壓膜工藝出水色度小于30倍,SDI小于4,為后續(xù)的反滲透脫鹽等工藝的應用提供了條件。

綜上所述,由絮凝沉淀/活性炭吸附/低壓膜過濾構(gòu)成的物理處理集成工藝,在進水TOC濃度波動范圍較大時能夠保證良好的處理效果。絮凝沉淀工藝出水TOC穩(wěn)定在15~20mg/L,去除率為20%~40%;活性炭吸附工藝的出水TOC穩(wěn)定在12~14mg/L,去除率為12%~32%;而低壓膜的出水TOC穩(wěn)定在9~12mg/L,去除率為5%~30%,實現(xiàn)達標排放的同時,為后續(xù)的脫鹽提供了條件。

3結(jié)論

(1)采用絮凝沉淀/活性炭吸附/低壓膜過濾物理處理集成工藝處理焦化廢水的生化尾水,具有良好的處理效果,TOC總體去除率在60%左右,實現(xiàn)有機污染物的達標排放。

(2)集成工藝中的絮凝沉淀工藝出水TOC穩(wěn)定在15~20mg/L,去除率為20%~40%;活性炭吸附工藝的出水TOC穩(wěn)定在12~14mg/L,去除率為12%~32%;而低壓膜的出水TOC穩(wěn)定在9~12mg/L,去除率為5%~30%。

(3)集成工藝出水色度小于30倍、SDI小于4,不僅達到枟遼寧省地方排放標準枠(DB21/1627-2008)的要求,而且為后續(xù)的反滲透脫鹽等工藝的應用提供了條件。


來源:《冶金能源》  作者:胡紹偉等

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