摘 要:江西某電廠700MW機(jī)組濕法脫硫系統(tǒng)(Wet Flue Gas Desulfurization,WFGD)添加了氧化增效劑,為了解氧化增效劑對WFGD系統(tǒng)脫硫脫汞效率的影響,對該機(jī)組進(jìn)行了氧化增效劑的添加實驗,分析增效劑對WFGD系統(tǒng)脫硫和脫汞效率的影響。結(jié)果表明:氧化催化劑投入后,WFGD系統(tǒng)的脫硫效率提高了4.31%,脫汞效率提高了10.94%,氧化增效劑提升了濕法脫硫裝置的脫硫和脫汞效率,環(huán)保效果明顯。
0 引言
隨著全國用電量的增加,一些電廠的實際用煤的成分偏離設(shè)計煤種較大值,導(dǎo)致脫硫塔負(fù)荷增大,需要對其進(jìn)行增容改造。脫硫塔的增容改造一般時間較長而且資金投入大,因此添加氧化增效劑成了現(xiàn)在很多電廠共同的選擇。本文主要研究了江西某電廠鍋爐WFGD系統(tǒng)添加氧化增效劑前后脫硫塔的脫硫和脫汞的效率,分析增效劑對煙氣中汞和二氧化硫脫除率的影響。
1 測試過程
1.1 鍋爐設(shè)備簡介
某電廠 700MW 超臨界機(jī)組鍋爐本體由上海鍋爐有限公司設(shè)計制造。兩臺 700MW 燃煤鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Ⅱ型爐。
鍋爐容量和主要參數(shù):主蒸汽和再熱蒸汽的壓力、溫度、流量等要求與汽輪機(jī)的參數(shù)相匹配,主蒸汽溫度按571 ℃,最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)2102 t/h,最終與汽輪機(jī)的 VWO 工況相匹配,爐型號:SG2102/25.4-M959。
制粉系統(tǒng)采用中速磨冷一次風(fēng)正壓直吹式,每臺鍋爐配置6臺中速磨煤機(jī);獨立密封風(fēng)系統(tǒng),6臺磨煤機(jī)共用1臺密封風(fēng)機(jī),一臺備用。
燃燒系統(tǒng)采用四角切向布置的擺動燃燒器,在熱態(tài)運行中,一、二次風(fēng)噴口均可上下擺動,一次風(fēng)擺角±20 °,二次風(fēng)擺角±30 °。噴口的擺動由能反饋電信號的執(zhí)行機(jī)構(gòu)來實現(xiàn)。擺動靈活,四角同步。油燃燒器的總輸入熱量按30%BMCR計算。布置三層油燃燒器,共12支,點火方式為高能電火花點燃輕油,然后點燃煤粉。每支油槍出力為3500 kg/h。
燃油槍采用機(jī)械霧化,噴嘴保證燃油霧化良好,避免油滴落入爐底或帶入尾部煙道。設(shè)計煤種元素分析的收到基全硫為 0.8%,對應(yīng)的脫硫塔入口煙氣二氧化硫為1500 mg/m3。
1.2 測點布置
如圖 1 所示,采樣測點分別布置在 WFGD 入口和出口處。測試總汞的含量和煙氣中二氧化硫的濃度,用于判斷增效劑對脫汞和脫硫效率的影響。測試二氧化硫濃度時將煙氣分析儀連接煙道取樣點,調(diào)試好儀器,取三個點分別測試二氧化硫的濃度,將測試結(jié)果進(jìn)行記錄匯總。測試總汞濃度時,將測試儀器連接就緒,選取 3 個點進(jìn)行測試,測試結(jié)束后將樣品回收,放入密封瓶內(nèi)保存,等待進(jìn)一步分析。
測試項目所用儀器、儀表都經(jīng)過專業(yè)校驗,且在校驗有效期內(nèi)。此外,在每次試驗前后,都采用了具備有效校驗證書的標(biāo)準(zhǔn)氣體對煙氣分析儀進(jìn)行標(biāo)定。環(huán)境溫度和大氣壓力測點在送風(fēng)機(jī)入口有遮陽陰涼處。
圖1測點位置
1.3 測試方法
本次對于煙氣中汞含量的測試采用安大略法,此法是目前國際上運用最廣泛的大氣汞排放檢測方法。
煙氣中的汞主要由三種形態(tài)存在:顆粒態(tài)汞,氣態(tài)單質(zhì)汞和氧化態(tài)汞。安大略法針對這三種形態(tài)的汞都能測量而且有很高的測量精度,測量范圍為0.5~100 μg/m3。圖 2 為安大略法的流程示意圖。
如圖所示,首先,取樣槍在煙道的采樣點等速取樣,煙氣在此處被吸入取樣系統(tǒng)。在取樣槍的前端有石英纖維過濾器,顆粒態(tài)汞在這個地方被捕獲。隨后煙氣流入取樣管,取樣管外包裹有加熱帶,其溫度必須維持在 120 ℃以上,確保取樣管具有一定的溫度,這樣可防止煙氣中的汞在取樣管上凝結(jié)。后面冰浴中的吸收瓶的作用是吸收單質(zhì)汞和氣態(tài)二價汞。二價汞在 1mol/L 的 KCI 溶液中被吸收,而單質(zhì)汞則由5%硝酸+10%過氧化氫溶液和 4%高錳酸鉀+10%硫酸溶液吸收。隨后,待取樣完成對樣品進(jìn)行復(fù)原、消解然后對其中的汞含量進(jìn)行測定。
SO2測試依據(jù) EPA Method 6C 方法進(jìn)行。
圖2 安大略法裝置示意圖
1.4 測試條件和工況
為了滿足測試的要求使測試結(jié)果準(zhǔn)確對電廠的運行條件有一定的要求,如表1所示
表1 現(xiàn)場測試條件和工況
2 測試結(jié)果與分析
2.1實驗數(shù)據(jù)計算方法
2.2 汞和二氧化硫
濃度測量結(jié)果在640 MW負(fù)荷下,在WFGD入口、WFGD出口處進(jìn)行3次平行工況的測量,分別將三次結(jié)果取平均值,脫硫測試數(shù)據(jù)見表2
濕法脫硫裝置對二氧化硫的脫除效率不理想的原因主要是“雙膜效應(yīng)”即在吸收塔中大量的碳酸鈣是以微小顆粒狀存在的,而這些顆粒狀碳酸鈣的表面存在著氣模和液膜,嚴(yán)重影響了二氧化硫的傳質(zhì)過程,阻礙了上訴反應(yīng)的發(fā)生,降低了脫硫塔的脫硫效率。而且碳酸鈣難溶于水也對脫硫效率帶來了一定的影響。因此添加氧化增效劑的主要目的就是克服這兩個問題。
增效劑主要成分有四種:表面活性劑、助溶劑、催化劑和化學(xué)軌道形成劑。這四種成分可以有效的削弱雙膜效應(yīng)與溶解度對脫除率的影響。首先,表面活性劑可以改變碳酸鈣顆粒表面的濕潤度,增強(qiáng)界面處的傳質(zhì)效果。然后助溶劑的主要作用是促進(jìn)碳酸鈣顆粒的溶解,加快其和溶液中碳酸根離子的反應(yīng)。催化劑可以降低反應(yīng)活化能加快反應(yīng)的進(jìn)行,而化學(xué)軌道劑則是在碳酸鈣顆粒表面制造微孔和裂紋,這些微孔就是液體中的硫進(jìn)入碳酸鈣顆粒內(nèi)部的通道。大大加快了硫的傳質(zhì),從而加快了反應(yīng)的速度。
在640 MW負(fù)荷下,在WFGD入口、出口處進(jìn)行3 次平行工況的測量,分別將三次結(jié)果取平均值,脫汞的測試數(shù)據(jù)見表3
表3 氧化增效劑對脫硫系統(tǒng)前后汞濃度的影響
從表 3 中可以看出添加氧化增效劑后的脫汞效率提高了 10.94%,脫汞效率有了明顯的提升。濕法脫硫裝置對汞的脫除效率不理想的原因主要是:二價汞在脫硫漿液中與具有強(qiáng)還原性的亞硫酸根離子反應(yīng),被還原為零價汞發(fā)生二次釋放,而WFGD裝置對零價汞幾乎沒有脫除作用。所以導(dǎo)致不能完全脫除二價汞。添加增效劑后使得脫硫漿液里的二價汞發(fā)生了絡(luò)合反應(yīng),降低了溶液中的二價汞濃度從而抑制了汞的二次釋放。
3 結(jié)語
從本次現(xiàn)場測試的實驗數(shù)據(jù)來看,氧化增效劑能顯著提升濕法脫硫裝置的脫硫、脫汞效果,可提高脫硫效率4.31%,提高脫汞效率10.94%。氧化增效劑的添加能有效的降低燃煤電廠二氧化硫和汞的脫除效率,增強(qiáng)了電廠對不同煤種的適應(yīng)性。并且減少脫硫塔循環(huán)漿液的噴淋量,降低運行成本。
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