污水廠的穩(wěn)定運(yùn)行一直是每個(gè)污水廠工藝管理人員的終極夢想,但是在實(shí)際運(yùn)行中,運(yùn)行人員往往面臨各種因素導(dǎo)致污水處理的運(yùn)行不穩(wěn)定,這些不穩(wěn)定的起因分析、趨穩(wěn)控制,水質(zhì)達(dá)標(biāo)是每次進(jìn)行工藝調(diào)控的重要內(nèi)容,每個(gè)污水廠的運(yùn)維人員都希望能快速有效的解決污水廠的工藝問題。
但是在實(shí)際工作中,很多污水廠再面對這些問題的時(shí)候,總是無所適從,盲目的做了很多不相關(guān)的工作之后,才能摸索出正確的方向,這樣的流程過長,出水超標(biāo)時(shí)間也長,現(xiàn)階段的環(huán)保壓力的情況下,是不容許污水廠長期進(jìn)行這種摸索的。為了在污水廠的運(yùn)行管理上探索更高效精準(zhǔn)的控制技術(shù),公眾號從這一期開始,用幾篇內(nèi)容來和大家討論下利用污水廠的數(shù)據(jù)分析,來指導(dǎo)污水廠的工藝運(yùn)行的模式,希望能為運(yùn)行人員從數(shù)據(jù)分析的角度來改善和調(diào)高污水廠的運(yùn)行管理的效率。
在污水廠的運(yùn)行中,很多時(shí)候會出現(xiàn)工藝的異常的變化,工藝管理人員需要進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷,并采取相應(yīng)的措施。這些異常來自于污水廠運(yùn)行的方方面面,有運(yùn)行操作的,有設(shè)備故障的,有進(jìn)水水質(zhì)等等。這些異常在一個(gè)運(yùn)行的污水廠中,是不斷地發(fā)生并且存在的,運(yùn)行人員需要掌控這些情況,并作出合理的判斷。關(guān)于掌控運(yùn)行情況的內(nèi)容,公眾號在之前的文章中進(jìn)行了相關(guān)內(nèi)容的描述,可以點(diǎn)擊文后的鏈接《污水廠的數(shù)據(jù)化管理》的內(nèi)容進(jìn)行回看了解,本次數(shù)據(jù)分析系列文章主要討論的是依據(jù)污水廠已經(jīng)建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)之上進(jìn)行的分析內(nèi)容和思路,大家可以結(jié)合之前的文章相互印證的閱讀,也歡迎大家更多關(guān)注并參與內(nèi)容討論。
一線管理人員都會遇到在污水廠的運(yùn)行過程中,出水水質(zhì)從達(dá)標(biāo)的狀態(tài)忽然就變成超標(biāo)了,從現(xiàn)場工藝運(yùn)行操作上又沒有特別的操作,或者沒有自己認(rèn)為影響到什么的操作。所以在分析中就會很困惑,這樣的情況該如何去解決呢?那么這個(gè)時(shí)候就需要進(jìn)行運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析,從運(yùn)行數(shù)據(jù)中找到原因,并采取措施。下面以一個(gè)污水廠的運(yùn)行實(shí)例來進(jìn)行出水異常的情況的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析探討。
某污水廠地處西北省份地區(qū),采用的運(yùn)行工藝為A2O+MBR工藝,設(shè)計(jì)水量為2萬噸,實(shí)際進(jìn)水量平均為1.5~1.6萬噸,7月份進(jìn)水后,利用同地區(qū)污水廠污泥進(jìn)行污泥培養(yǎng),8月后穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。從運(yùn)行投產(chǎn)以來,出水水質(zhì)一直保持穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
但是從11月13日開始,出水總氮開始突然升高,從現(xiàn)場的工藝運(yùn)行操作上上來看,有一些小的操作,但是對整體工藝都影響不大,對廠內(nèi)的工藝運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行等等進(jìn)行了注意排查后,沒有發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)影響總氮超標(biāo)的問題??偟_始超標(biāo)后,廠內(nèi)采取了增加回流,調(diào)整曝氣等措施,但是調(diào)整的效果不是很明顯,總氮仍然持續(xù)保持超標(biāo),但是其他指標(biāo)變化并不是很明顯。
對于總氮的去除,在公眾號之前的文章中進(jìn)行了深入的討論。那么從之前的討論中我們可以進(jìn)行一些預(yù)判,那就是總氮超標(biāo)與幾個(gè)環(huán)節(jié)有關(guān)系,分別是缺氧的反硝化環(huán)境,好氧硝化液的回流,反硝化的碳源的補(bǔ)充。根據(jù)廠內(nèi)總氮的超標(biāo),圍繞著幾個(gè)方面進(jìn)行逐一的分析。
廠內(nèi)工藝采用的是A2O工藝加MBR,缺氧環(huán)境是通過空間上進(jìn)行的劃分實(shí)現(xiàn)的,在實(shí)際運(yùn)行中對好氧末端的溶解氧的工藝控制也嚴(yán)格要求,雖然在MBR中采用氣洗膜的方式增加了MBR池中的曝氣,但是在前期運(yùn)行中,這種溶解氧經(jīng)過厭氧區(qū)的釋放以后,對缺氧區(qū)的反硝化反應(yīng)影響不大。而從硝化液回流的內(nèi)回流的泵的運(yùn)行上,近期沒有異常的變化,設(shè)備由于投用期不長,運(yùn)行工況良好,沒有產(chǎn)生對工藝運(yùn)行的影響。然后再看反硝化碳源的影響,碳源由于廠內(nèi)沒有每日化驗(yàn)BOD,一般以COD為判斷依據(jù),據(jù)廠內(nèi)人員介紹,近期由于上游關(guān)停了部分企業(yè),可能會產(chǎn)生一定的影響,為了進(jìn)一步判斷是否由于水質(zhì)變化造成的影響,對廠內(nèi)的各項(xiàng)水水質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。
首先對工藝人員懷疑的進(jìn)水COD進(jìn)行分析,通過表格軟件對進(jìn)水的COD進(jìn)行曲線分析可以看到進(jìn)水的COD變化情況。
可以從數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)曲線上看到COD的變化有,但是和之前的月份相比,這種變化沒有特別明顯,為了更好的分析,我們增加了移動平均的趨勢線來進(jìn)一步分析變化的趨勢。為了更明顯的看到變化趨勢,我們把趨勢線加粗,數(shù)據(jù)線變細(xì)。
從變化的趨勢圖來看,進(jìn)水的COD變化近期內(nèi)在逐步下降,但是從前期的運(yùn)行變化的情況上來看,還不能說明反硝化的碳源不足,那么什么原因才是導(dǎo)致總氮超標(biāo)的原因呢?
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